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毕业实习报告(一夕的BLOG)

[10-18 22:37:11]   来源:http://www.kuaixue5.com  实习报告   阅读:8896
概要: 概要:毕业实习报告 一、实习时间 200X年X月X日—X月X日 二、实习地点 武汉钢铁公司炼铁厂五号高炉、毕业设计办公室。 三、实习目的 (1)对高炉结构、主要的技术指标及任务措施的认识了解。 大学的最后一个学期,我们在老师的带领下,到武汉钢铁公司炼铁厂五号高炉进行了为期两周的毕业实习。在实习期间,对其高炉结构、主要的技术指标及任务措施做了全面的了解。 武钢股份有限公司炼铁厂现有六座现代化大型高炉,是我国生铁的重要生产基地之一。炼铁厂 1958年9月13日建成投产。经过49年的建设、改造和发展,年生产规模达到1000万吨。炼铁厂5号高炉是武钢自行投资建成的一座集国内外十余种先进技术于一身的特大型现代化高炉。有效容积3200m3,32个风口,环形出铁场设有四个铁口,对称两个铁口出铁,另两个铁口检修备用,日产生铁达7000t以上。引进卢森堡PW公司的第四代水冷传动齿轮箱并罐式无钟炉顶设备,设计顶压可达0.245MPa。矩形陶瓷燃烧器内燃式热风炉可稳定地提供1150℃的风温。5号高炉1991年10月19日点火投产。投产初期高炉强化冶炼水平不高,技
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毕业实习报告 

一、实习时间 

200X年X月X日—X月X日 

二、实习地点 

武汉钢铁公司炼铁厂五号高炉、毕业设计办公室。 

三、实习目的 

(1)对高炉结构、主要的技术指标及任务措施的认识了解。 

    大学的最后一个学期,我们在老师的带领下,到武汉钢铁公司炼铁厂五号高炉进行了为期两周的毕业实习。在实习期间,对其高炉结构、主要的技术指标及任务措施做了全面的了解。 

    武钢股份有限公司炼铁厂现有六座现代化大型高炉,是我国生铁的重要生产基地之一。炼铁厂 1958年9月13日建成投产。经过49年的建设、改造和发展,年生产规模达到1000万吨。炼铁厂5号高炉是武钢自行投资建成的一座集国内外十余种先进技术于一身的特大型现代化高炉。有效容积3200m3,32个风口,环形出铁场设有四个铁口,对称两个铁口出铁,另两个铁口检修备用,日产生铁达7000t以上。引进卢森堡PW公司的第四代水冷传动齿轮箱并罐式无钟炉顶设备,设计顶压可达0.245MPa。矩形陶瓷燃烧器内燃式热风炉可稳定地提供1150℃的风温。5号高炉1991年10月19日点火投产。投产初期高炉强化冶炼水平不高,技术经济指标较差。经过广大技术人员及职工的共同努力,高炉冶炼技术不断进步,从1993年开始进入强化冶炼期,生产水平逐年提高,主要技术经济指标达到并超过了国内先进水平。具体参数见表1。 

表1 5号高炉主要技术经济指标 

项目  1992年  1993年  1994年  1995年  1996年  1997年  1998年  1999年   2000年  20xx年 

实产生铁,万t 165.9 200.2 213.2 192.2 183.5 233.0 245.2 241.9 245.4 249.7 

利用系数,t/(m3?d)  1.424 1.718 1.829 1.812 1.572 2.082 2.189 2.160 2.185   2.229 

风量,m3/min  4941  5843  5902  6001  5313  6133  6224  6274  6283  6285 

风速,m/s   210   218   221   228   212   232   233   234   236   237 

透气性,Q/△P  34.08 37.70 38.08 38.22 36.90 39.06 40.42 40.74 42.17 41.08 

顶压,kPa   152   187   191   188   168   199   207   210   208   204 

热风温度,℃   1034  1088  1130  1133  1075  1136  1130  1125  1102  1104 

富氧率,%   /  0.06  1.09  1.33  1.368 1.213 1.433 1.568 1.520 1.588 

入炉焦比,kg/t 491.3 485.9 470.8 477.7 477.0 428.9 412.8 405.9 398.7 396.1 

小焦比,kg/t  9.8   17.4  15.5  16.3  22.6  30.0  32.4  29.7  22.8  26.2 

煤比,kg/t  31.5  69.4  77.9  82.8  79.5  99.5  108.2 120.0 122.1  123.3 

综合焦比,kg/t 540.7 545.9 536.8 550.0 547.3 527.6 523.6 525.6 514.6 515.6 

CO利用率,% 40.04 42.08 43.10 42.93 41.33 44.66 44.57 44.25 44.19 44.19 

2 主要技术措施 

  1991年5号高炉投产以后,广大技术人员通过提高精料水平、改进高炉管理和操作方式,提高了高炉利用系数,对炼铁工艺的薄弱环节展开攻关活动,高炉的各项技术经济指标得到了明显的改善,实现了高炉的优质、高产、低耗、长寿。 

2.1 贯彻精料方针,优化配矿结构 

  加强对原燃料的管理,尽可能稳定熟料率在87%以上,使得炉内操作条件得到改善。同时,加强对烧结矿和焦炭的重要参数进行跟踪管理,重视原燃料的筛分整理,并相应地调节高炉的操作参数。入炉烧结矿采用双层筛及梳齿筛过筛,采用高碱度烧结矿+酸性球团矿+块矿的炉料结构。 

  合理使用进口矿石,逐步提高了入炉品位,入炉矿品位从54%提高到59%。通过多年的摸索,他们逐渐形成了适合5号高炉特点的配料结构(参见表2),既保证了炉渣的脱硫能力,又减少了渣量。炉料结构的稳定、原料质量和品位的提高,为稳定炉况和强化冶炼提供了物质保障。 

                       表2 高炉炉料结构,(%)   

炉料  烧结矿   球团矿   进口块矿海南矿   钒钛矿 

配比  68~72   16~20   5~12 1~6  1.5~5 

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